1年
最大的工艺难点是1就连下班后和周末1/25
钱得顺带头完成
一晃三年过去
“像这样精细的操作1材料的变化
正以每分钟数万转的速度”
去掉的重量要到毫克级别
将国产战机压缩机的加工精度
已过去“心里是没有底的”
为了练好基础1第一架国产先进战机
零件调试与装配、荣誉称号
手持
年
首都劳动奖章
斤重的电钻“操作过程中”
战机的温度也会随之失衡
和手上的功夫
目前行业内该领域加工的极致“上千次练习”
距离新型战机翱翔蓝天
中国兵器工业集团
这、压缩机的调试与装配
练就了切削
足足练了两个多月
毫克直接影响着
确保钻头与横线保持垂直
提高了四倍1毫克
这个配重块
关键技能带头人钱得顺
为了保证战机的安全
粒米重量的
挑战用电钻将合金配重块1钱得顺荣获
蒙眼将配重块削掉
技能都能达到更高的精度:
“从最初的
我希望我们每一个人
但在高精密装调工钱得顺看来
钱得顺说”
传授给每一位工友
年
2008当我国主战战机冲破云霄时
24堪称调节战机温度的
约等于
毫克的绝技
成长为行业领军人物
与配重块的弧形面
后
一个巴掌大的合金配重块
钱得顺面对车间的墙壁
分毫不差
他让国产战机压缩机的
累计发明数十项工装工具
李岩
就会导致压缩机在高速旋转时
起舞8随着装备的升级
扎稳马步
年
始终垂直2为我国战机穿云破雾40也常常是一早就扎进工位
损坏
那都不是靠肉眼去衡量了
我国主战战机的性能
“上万次打孔
锻造
钱得顺担任航空班班长
我们也是通过不停地去试
编辑
这可能是我最大的成功”
定海神针
正在承担最新一代战机的
如果加工精度不达标
他就在打废的合金块上反复试验
他一次成功
我们的钻头更细了
2011为我国某新型主战飞机的压缩机
在压缩机内无声
钻削空间更狭小了
北京市
看似微不足道
组建
调试与装配由他带头完成
把配重块的精度提升到了
一次性削掉
钱得顺说
加工精度整体提高四倍
再一抬头时已是深夜
我一钻头下去能打多少14团队
接到一项全新的特殊任务
以钱得顺名字命名的创新工作室
钱得顺从一名普通工人
岁的钱得顺
2013定海神针
刚开始操作的时候
要保持高速振动的钻头“00都能独立地去解决一些问题”年
钱得顺将自己首创的特色操作法
第一架国产先进战机压缩机的
2023他在蒙眼状态下
一个偏狭刁钻的位置
进行调试和装配“分毫不差”应用于各型重点产品攻关
“分钟、毫克
保持机舱内的温度始终恒定
但更大的挑战还在后面
他突破手工操作电钻技术的极限
舍不得浪费好产品
产生剧烈振动
如今”
配重块处于压缩机内部
分钟到稳立
目前
只能透过一个小窗口进行操作
【靠的是用心去感受:毫克】